电镀锌杂质污染故障分析及排除方法
1故障情况
某电镀车间一直使用氰化电镀锌工艺,共有两槽氰化镀锌溶液约
1000L
。年初,
1号槽镀液渐渐
泛黄,溶液粘稠、浑浊,锌沉积速度很慢,锌镀层灰暗。用
30%硝酸溶液出光后,镀件表面呈黑褐色,彩钝后表面呈雾状,且无光泽。按电镀过程当中
带入铬酸,产生六价铬的污染问题处理,加入
0.1g/LNa2S2O4
,未见好转,又加入
2g/LNa2S
和2g/L
活性炭进行沉淀吸附过滤,锌镀层也未见有明显好转,而且生产故障继续恶化。连续生产的
2号镀液槽,不久又出现了同样的故障。重新配制
500L
镀液,生产一段时间后镀液的颜色又渐渐
变黄,锌镀
层灰暗,无论是硝酸出光,还是低铬酸出光,表面均呈黑褐色,零件孔眼部位呈亮白色,钝化后严重发雾,无光泽,不足
1月已经很难镀出合格产品。操作者按
1.5g/L
加入Na2S
也未有大起色,已无法正常生产。
2故障诊断
镀液外观颜色异常,是否是操作带入铬酸所致
?为此,作者做了如下工艺试验:吸取镀液
5ml,用蒸馏水稀至
50ml
,以1∶1硫酸酸化破坏锌络合物,用
20%氢氧化钠溶液调整
pH值在9左右,使锌生 ...


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