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真空预压超软弱土下卧透水层新密封方法探讨_建筑学专业毕业论文

发布时间:2015-01-25 来源:人大经济论坛
真空预压超软弱土下卧透水层新密封方法探讨_建筑学专业毕业论文 作者:孙田磊,林涌潮,杨福麟,臧少慧 摘要:针对真空预压工程中超软弱土下卧透水层传统密封处理方法存在的费用高、密封效果差、危险性高等缺点,提出采用由改装地质钻机施打泥浆搅拌桩这一新方法,可解决超软弱土下卧透水层止水密封难题。结合广州中船龙穴造船基地某软基处理工程实际应用,通过与传统处理方法密封效果、处理成本、工期等对比,表明该方法简单高效,成本较低,具有较高的推广应用价值. 关键词:软基处理;真空预压;超软弱土;下卧透水层;地基密封处理;地质钻机 真空预压法是加固软土地基的一种先进技术,它能将预压荷载在很短时间内一次施加完成,除可节约大量堆载料之外,其应力引起的收缩变形不会造成地基失稳剪切破坏[1],因此这种方法被广泛应用于我国沿海地区大规模围海造陆、快速地基处理工程中。对于高含水率、高压缩性、低承载力的软黏土,该方法尤其适用[2]. 加固区周边真空密封效果直接关系到真空预压处理的成败。目前我国普遍采用打设连续泥浆搅拌桩形成隔水密封墙体[3]作为周边密封系统,所用设备改装自水泥搅拌桩、喷粉桩用深层搅拌机[4],质量在15~18t之间。由于接地压强大(25~40kPa),在较软弱土层中施工困难;此外设备自身不带动力,移动、定位繁琐,也存在很大的安全隐患. 我国沿海大面积围海造陆工程中,出于节约资源、降低成本等考虑,排水砂垫层一般很薄,因此地基承载力不高,且多采用水力吹填以降低成本。在水力吹填过程中,采取子母吹砂管消能、频繁摆管等措施[5]后,虽然可减少大面积挤淤、拱淤的可能,但由砂料在吹填冲力及自身重力作用下所产生的小范围挤淤、拱淤现象在所难免,即产生所谓的“淤泥包”。“淤泥包”土体呈流塑态,几乎无承载力,属于超软弱土. 1 工程概况 广州中船龙穴造船基地某软基处理工程施工内容包括大面积水力吹填砂垫层及真空预压,面积达6·7×105m2,其陆域是在原有滩涂上吹填形成的. 新吹填土层厚度为4·0~6·0m,主要由淤泥、淤泥混砂为主,含水率高达60%~90%,呈饱和、流动状,标准贯入试验一般为杆自沉,呈现高压缩、低强度、低承载力特性;下部滩涂5·0~20·0m深度范围以粉质黏土、淤泥混砂为主,3·0~8·0m深度范围内普遍含透水夹砂层,厚度0·5~2·0m不等。真空预压周边密封采用黏土密封墙方案。不同部位透水夹砂层的渗透系数见表1. 胡利文等[7]、李军等[8]进行的工艺试验分析表明,密封墙体厚度达到1m,淤泥质量分数(d≤0·075mm)达到30%,墙内掺合土体水平渗透系数Kh1×10-6cm/s,气密性可满足90d真空密封要求. 砂垫层水力吹填排水时在6-3,6-4和6-9区段出现了小范围挤淤、拱淤现象,且出现在黏土密封墙施工位置。而地质钻探资料显示,淤泥下卧层均存在0·6~1·0m厚的透水夹砂层。该部位如不进行止水密封处理,则会使整个加固区无法形成真空密封体,从而导致软基处理方案失败. 2 传统“淤泥包”密封措施介绍 挤淤、拱淤部位若出现在两加固区的公共边,则可以改变黏土密封墙施工线路,绕开拱淤部位进行施工。该方法不仅增加了黏土密封墙的工程量,延长了工期,还需重新划分施工区段,给真空膜加工、真空泵及管路布设带来困难. 挤淤、拱淤部位如果出现在加固区周边位置,则必须进行止水密封作业,传统设备十几吨的质量根本无法直接施工。通常的做法是先在施工线路两侧铺设土工格栅,然后充填通长砂袋,使搅拌桩机骑行在通长砂袋上进行施工。砂袋体厚度不能少于60cm,这样施工成本成倍增加,而且具有很高的危险性。由于砂袋表面保持水平较困难,因此设备底盘难以保持水平,导致成桩垂直度不高,密封效果也不理想. 由此看出,面对这一难题传统处理方法都需要投入较高的成本,并且存在诸多缺陷。故提出行之有效、节约成本的新处理措施十分重要. 3 改装地质钻机进行密封作业 地质钻机在钻探施工作业时,其钻杆在自身旋转的同时可实现向下掘进,并配有浆泵向钻头泵送泥浆,与泥浆搅拌桩作业方式基本一致。因此,地质钻机具有施工搅拌桩的能力,只需加工专用桩头即可。由于地质钻机的质量远小于传统的搅拌桩设备,其改装后可解决真空预压超软弱土下卧透水层真空密封难题. 江南探矿机械厂生产的XY-1B型立轴回转钻机广泛应用于我国水利、基建勘察作业中,是一种低速大转矩钻机,具有质量轻、操作灵活、维修方便等优点。该钻机在广州中船龙穴造船基地某软基处理工程中承担了钻孔取土、搅拌桩深度确定等工作,使用柴油发动机驱动,主要技术参数如下[9]:含钻架等总质量为880kg,钻杆直径分别为42mm和50mm,柴油机额定功率为12·5kW,立轴行程为50cm,立轴移动速度为1·0~4·2m/min,最大给进力为18kN,最大提升力为22kN,转速为66~620r/min,最大转矩为1·8kN·m. 3·1 专用桩头加工 为了使所选立轴回转钻机能够进行搅拌桩施工作业,需加工适应钻杆接口的专用桩头。考虑钻机输出转矩及整机稳定性等问题,桩头直径不宜过大;材料采用普通钢板,其焊接强度、耐久性能满足粉砂、泥混砂等作业环境要求,且造价低廉。综合以上,桩头直径按50cm设计,材料选用30mm厚的Q235钢板进行加工,桩头底端留有喷浆口。为防止桩头在挤密砂层中卡死,在搅叶外边缘位置处特别增加了钢护环,如图1所示。材料、加工、转接口等专用桩头成本合计不足3000元. 3·2 桩位定位底盘加工由于钻机没有行走装置,因此施工搅拌桩定位困难,为此特加工一简易桩位定位底盘,以保证桩位定位准确。底盘主要由底座、横向桁架、纵向桁架组成,底座与桁架之间设有导轨、滑轮,可使最上部桁架相对于底座进行前后、左右滑动,且层与层之间设有通孔,可用螺栓固定各桁架相对平面位置,从而起到桩位定位的作用,其结构如图2所示。底盘选用普通碳素钢结构,加上主机、钻架等整机质量约1t,定位底盘成本不足1000元. 3·3 作业安全保证、墙体工艺设计 保证钻机在“淤泥包”位置施工安全以及控制成桩垂直度是钻机施工的难点。选取该工程6~9区段某处拱淤带作为施工试验段。拱淤带长约10m,钻孔取土表明在4m深度处存在约1m厚的透水夹砂层. 为保证钻机施工安全,首先在施工线路两侧砌筑2条高40cm、宽1·5m的砂包袋垫层路,并找平顶面以减小成桩垂直度偏差;在小砂包袋垫层上再铺1排直径10cm的圆松木条,除减小设备接地压强(约4kPa)并保持底盘水平外,圆松木条相对滑动可使钻机沿作业方向移动。在底盘行走钢丝绳上标明桩心间距刻度,施工完每一单元后按刻度移位。作业示意图见图3. 图4 钻机施工搅拌桩工艺尺寸(单位:cm)回转器移动速度全程设定在1·0m/min档,钻杆钻速设定在最低档,以获得最大转矩。根据工程6-9区段试打工艺桩的质量情况,单桩成桩质量好、桩位清晰;但由于在拱淤位置钻机底盘保持水平较困难,所以成桩垂直度不理想。为此,在后续施工过程中采用了加密打设桩间距的办法来消除垂直度偏差。与传统工艺相比,两桩搭接达到了25cm,桩心间距缩小至25cm,且采用3排桩工艺来保证密封墙体宽度。桩位尺寸及搭接情况如图4所示。在透水层深度范围内可高于四喷四搅标准施工,以提高泥浆置换率,从而提高密封效果. 3·4 施工控制 该钻机回转器卡盘上配有球卡式夹持机构,可以实现不停车倒钻上提,且可以采用转矩更大的六方主动钻杆。其作业流程为:①钻机定位,安装好桩头,连接好泥浆泵。回转器卡盘固定好钻杆后以液压泵驱动钻杆匀速下钻,同时开始喷浆。②下钻到立轴行程底部时倒档,以同样的速度旋转、喷浆、提升。提升到立轴行程顶部时再下钻至底部,即在同一立轴行程范围内先实现“下旋转喷浆—上旋转喷浆—下旋转喷浆”的三喷三搅过程。③打开回转器,液压卡盘上升,重新夹持钻杆后进行下一立轴行程深度的三喷三搅,待施工至设计深度时,最后上提钻杆过程中再实现一喷一搅,从而达到每根桩全过程的四喷四搅工艺。④拔出定位底盘上的螺栓,重新定位后再固定好螺栓,进行下一根桩的施工。当打设深度超过1节钻杆长度时,可接长钻杆继续施工. 慢速打设及准确定桩位是成桩质量优良的关键,因此对作业人员要求较高;泥浆质量等其他要求同传统施工要求. 4 密封效果、工效及成本对比 4·1 密封效果 施工5d后对钻机施工搅拌桩进行质量检查:用插竹竿法对桩的搭接情况进行检查,所得结果良好;再对透水层位置进行钻孔取芯,室内土工试验结果表明,掺合土体含泥质量分数(d≤0·075mm)在39·2%~44·6%之间,横向渗透系数Kh在3·46×10-7~7·82×10-7cm/s之间,与表1中的数据相比有明显降低,达到了Kh1×10-6cm/s的设计要求. 传统的搅拌桩直径为70cm、桩间搭接20cm,桩密度为4根/m;而由钻机施工的搅拌桩直径为50cm、桩间搭接25cm,桩密度为12根/m,其桩密度是传统桩密度的3倍。因此,其墙体黏土置换率有了大幅度提高,因而密封效果更优. 经过真空预压90d的实测数据显示,膜下真空度一直稳定在85kPa左右,表明由钻机施工的黏土密封墙质量完全满足加固区真空密闭的要求,故推广应用在该工程6-3和6-4区段出现相同工况的施工部位,成功解决了挤淤、拱淤部位下卧层止水密封的难题.
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