在过去,对于电解铝生产工艺来说,如果没有冰晶石,电解槽是无法进入正常运行的,包括电解槽装炉、焙烧和启动各过程。而今,在以锦江集团铝行业技术专家王建军为主的研发团队,在秉持清洁生产、绿色发展的循环经济理念下,勇于创新,改变传统,经过十几年的攻关和努力,在国内首家实现了利用电解铝副产品——电解质取代冰晶石对电解系列的焙烧启动,并取得了显著的经济效益和社会效益,实现了资源的循环利用,发展了循环经济,推动了铝工业的绿色发展。
勇于挑战提出课题
通常情况下,电解铝生产工业中电解槽必须经过焙烧启动才能转入正常生产,而启动一台电解槽就需要消耗约50多吨的冰晶石,并使其熔融成为液体电解质,以满足生产工艺的需求。但在电解铝生产过程中,同时还会产生大量的电解质,而这些电解质的主要成份就是冰晶石,一般情况下,电解铝厂将这些电解质取出后长期堆放在电解车间内,长期大量累积最终变成工业废料,这样一来不仅造成大量有价值资源浪费,而且形成严重的环境污染。一方面铝电解槽焙烧启动需要大量的冰晶石,另一方面在电解铝生产过程中产生大量的电解质。近年来,随着电解铝产能的逐年大幅增长,电解质量堆积越来越多,同 ...
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